在_計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委及冶金部的大力支持下,我國的高爐噴煤取得了巨大的成績,已經(jīng)形成了具有特色的、成熟配套的噴煤技術(shù)和工藝流程。它包括(1) 先進(jìn)的配煤技術(shù),能夠把不同性能的煤種進(jìn)行混合,以提高其燃燒率;(2) 采用中速磨進(jìn)行煤粉制備,大幅度降低電耗和噪音污染;(3) 采用熱風(fēng)爐煙氣做載氣和干燥氣,既節(jié)約了能耗又起到了防爆作用;(4)采用布袋一次收粉, 取消了一級(jí)、二級(jí)旋風(fēng)收粉裝置;(5)采用一級(jí)風(fēng)機(jī),實(shí)現(xiàn)全負(fù)壓操作;(6)采用直接噴吹工藝,噴吹系統(tǒng)和制粉系統(tǒng)設(shè)在同一廠房內(nèi);(7)噴吹罐可采用串聯(lián)和并聯(lián)方式;
采用流化罐上出料及濃相輸送技術(shù),可以使出煤均勻,防止脈動(dòng)和減少對輸煤管道的磨損;(9)采用總管加分配器工藝將煤粉送至各個(gè)風(fēng)口;(10) 采用電容流量計(jì)進(jìn)行總管及支管煤粉計(jì)量,配合其它設(shè)備可以形成閉環(huán)煤量自動(dòng)控制;(11)采用氧煤槍進(jìn)行局部富氧以提高煤粉燃燒率;(12)采用供氧及安全控制系統(tǒng)以防止氧氣泄露。
煤粉預(yù)熱噴吹是目前高爐噴煤領(lǐng)域的前沿技術(shù),該技術(shù)的核心是如何安全的利用原排入大氣的熱風(fēng)爐廢氣的潛熱通過特殊的換熱器由熱媒傳給煤粉再噴入高爐。煤粉初始溫度的提高,可顯著提高火焰?zhèn)鞑ニ俣?,促使燃燒反?yīng)速度加快、使煤粉在有限時(shí)間、有限空間內(nèi)燃燒率大幅度提高。
中加鋼鐵公司3#高爐煤粉系統(tǒng)投入工業(yè)應(yīng)用后,設(shè)備運(yùn)行良好,煤粉溫度由50℃預(yù)熱到140℃噴入高爐。高爐穩(wěn)定順行,布袋除塵灰含碳明顯降低,目前高爐噴煤量正在穩(wěn)步上升。
高爐噴煤系統(tǒng)常見故障及排除
高爐噴煤系統(tǒng)一旦發(fā)生故障,必須及時(shí)處理,才能保證正常噴煤,減少對高爐操作的影響。防止噴煤系統(tǒng)出現(xiàn)故障,首先必須合理操作。正常噴吹過程中不易出故障,倒罐時(shí)_易發(fā)生一些故障。
噴煤系統(tǒng)構(gòu)成與操作
倒罐前首先必須通知高爐,注意波動(dòng)情況。正確的倒罐操作程序?yàn)椋?/div>
(1)關(guān)下煤閥,保證線內(nèi)煤粉吹掃干凈;
(2)關(guān)吹掃閥、快速切斷閥、噴吹閥及補(bǔ)壓閥;
(3)開噴吹罐放散閥和均壓閥;
(4)噴吹管壓力降至零時(shí),開貯煤罐下鐘閥向噴吹罐裝煤;
(5)儲(chǔ)煤罐煤粉卸完后,其電子秤示數(shù)為零,關(guān)下鐘閥;
(6)關(guān)均壓閥;
(7)開噴煤罐下充壓閥,罐壓正常后下充壓閥關(guān)閉。
開噴吹風(fēng)閥、快速切斷閥、噴槍進(jìn)口閥及補(bǔ)壓閥,恢復(fù)正常噴煤。
生產(chǎn)過程中的常見故障
3.1混合器前后軟連接斷開
(1)關(guān)下煤閥,停止給煤;
(2)關(guān)吹掃閥、快速切斷閥,噴槍進(jìn)口閥;
(3)啟動(dòng)排氣風(fēng)機(jī),吹凈室內(nèi)N2,清理場地,更換軟連接;
(4)通知高爐正常噴煤。
3.2防爆膜爆破
(1)非煤粉爆炸引起的集煤罐和儲(chǔ)煤罐防爆膜爆破,噴煤罐可繼續(xù)噴煤,通知設(shè)備檢修人員更換防爆膜。
(2)由于煤粉爆炸引起的集煤罐和儲(chǔ)煤罐防爆膜爆破,則將噴吹風(fēng)改為N2,將噴吹管煤粉處理干凈后停止噴煤。
(3)噴煤罐防爆膜爆破,則立即停止噴煤,檢查分析爆破原因,通知高爐。如非煤粉爆炸引起,則待爆破膜更換完畢后,恢復(fù)正常噴煤。若由煤粉爆炸引起,則首先處理火源,待防爆膜換完后。全部轉(zhuǎn)用N2噴吹。
3.3罐內(nèi)煤粉溫度超過70℃
煤粉罐內(nèi)煤粉溫度超過70℃,則全部改為N2噴煤。待噴吹罐內(nèi)煤粉全部噴凈后,進(jìn)行清罐檢查和撲滅火源。
3.4壓縮空氣突然停風(fēng)
沖壓、補(bǔ)壓、流化和噴吹全部轉(zhuǎn)為N2噴煤。如無供N2設(shè)施,則停止噴煤,并通知高爐。